精品一区二区三区在线观看,中文字幕AV在线一二三区,99久久久精品免费观看国产,成 人免费va视频

洗選設(shè)備自動(dòng)潤滑改造效益分析

2011-07-29 09:35 關(guān)鍵詞:洗選設(shè)備,自動(dòng)潤滑,潤滑系統(tǒng),改造,效益分析

原洗選廠設(shè)備手動(dòng)潤滑使用情況

洗選廠的設(shè)備全部采用手動(dòng)定時(shí)潤滑,如洗煤車間原煤振動(dòng)篩軸承,其潤滑全部為人工干油潤滑,即通過人工用黃油槍在停機(jī)的情況下加油。手動(dòng)潤滑不僅費(fèi)時(shí)費(fèi)力,而且人工加油隨機(jī)性大,存在加油不均勻、加油量不可控、潤滑質(zhì)量不高、潤滑不及時(shí)等,平均3~6個(gè)月還會出現(xiàn)一次軸承事故,同時(shí)還造成潤滑油浪費(fèi)的現(xiàn)象。

振動(dòng)篩因人工潤滑及工作環(huán)境造成工作量大,易出現(xiàn)不及時(shí)、不到位等現(xiàn)象,且潤滑質(zhì)量不高,易帶人雜質(zhì),易引發(fā)多種軸承潤滑不到位,從而出現(xiàn)頻繁的生產(chǎn)事故。而國外同類設(shè)備大多采用自動(dòng)潤滑方式,其特點(diǎn)是維護(hù)工作量小、潤滑效果好,設(shè)備使用周期長。另外,國內(nèi)也有少數(shù)潤滑技術(shù)公司開始關(guān)注機(jī)械設(shè)備自動(dòng)潤滑技術(shù)的應(yīng)用,如淄博九洲潤滑科技有限公司、九洲潤滑西南分公司等。結(jié)合現(xiàn)有設(shè)備、工況環(huán)境、工作人員等各方面情況,提出對現(xiàn)有振動(dòng)篩的潤滑方式進(jìn)行改造。

 

振動(dòng)篩潤滑

選煤廠振動(dòng)篩

潤滑系統(tǒng)改造后使用情況及效益分析

對幾臺振動(dòng)篩和皮帶機(jī)進(jìn)行改造后,運(yùn)行已近一年。使用效果良好,目前還未發(fā)生一起軸承潤滑不到位事故。不僅減輕了職工檢修維護(hù)工作量,而且提高了潤滑質(zhì)量,避免了潤滑油不必要的浪費(fèi),同時(shí)延長了軸承使用壽命。保證了生產(chǎn)正常運(yùn)行。

經(jīng)濟(jì)效益:通過改造減少了潤滑油脂的損耗。經(jīng)過近一年的實(shí)際運(yùn)作,發(fā)現(xiàn)每臺設(shè)備每月可節(jié)約3kg 3號鋰基脂油。按目前振動(dòng)篩和皮帶輸送機(jī)使用該自動(dòng)潤滑系統(tǒng)來計(jì)算,一年可節(jié)約3號鋰基脂油3×7×12=252(kg);按每9.6元/kg計(jì)算,年可節(jié)約材料費(fèi)用252×9.6=2419.2(元)。

通過改造減少了軸承的損壞,每年至少可減少四盤軸承的更換。原煤分級振動(dòng)篩所用軸承目前材料成本價(jià)都在3000元以上,年可節(jié)約經(jīng)費(fèi)3000×4=1.2(萬元)。

通過改造,每年可減少6h以上故障兩起,按影響單系統(tǒng)計(jì)算,可減少6h故障時(shí)間,出煤按帶載量I350t/h計(jì)箅,每年可多洗煤l350×6=8100(t),減少損失在10萬元以上。

社會效益:可最大限度地減少職工的檢修維護(hù)工作量,且具有很大的推廣應(yīng)用價(jià)值。

結(jié)語

潤滑系統(tǒng)改造后,設(shè)備實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)潤滑,潤滑方法更加科學(xué)合理,不僅減少了維修人員的工作量,而且使設(shè)備無故障率大大提高,同時(shí)達(dá)到了節(jié)油降耗的效果。實(shí)現(xiàn)全面預(yù)算管理,降低生產(chǎn)成本,是現(xiàn)代選煤廠的發(fā)展方向,而實(shí)現(xiàn)設(shè)備的動(dòng)態(tài)自動(dòng)潤滑,是保證設(shè)備安全穩(wěn)定運(yùn)行的重要途徑之一。目前我國生產(chǎn)的大多數(shù)機(jī)械設(shè)備尚處在人工潤滑階段,此項(xiàng)技術(shù)的運(yùn)用對生產(chǎn)造成的影響小,且適用性強(qiáng),因此具有很大的推廣空間和推廣價(jià)值。